基于 FX2NPLC 的 T6112 鏜床電氣控制系統智能改造
2019-8-21 來源:平頂山學院 電氣與機械工程學院 作者:卞和營,杜豪杰
摘 要: 針對 T6112 鏜床因為多年使用,導致電氣控制系統線路及電器元件老化、故障頻發、能耗大和加工效率低等現象,選用 FX2NPLC 對 T6112 鏜床的電氣控制系統進行改造,詳細闡述了具體的改造方案. 實踐證明改造后的 PLC 控制系統加工效率比原來提高了 3 倍左右,且性能穩定可靠。
關 鍵 詞: FX2NPLC; T6112 鏜床; 電氣控制系統; 智能改造
0 引言
T6112 臥式鏜床主要用于加工孔、加工端面、銑削平面、鉆削及加工螺紋等,是鏜床中應用最廣泛的一種. 筆者針對某機械廠的 5 臺 T6112 型臥式鏜床因為多年使用導致電氣控制系統元件與線路老化,以及加工產品質量差、效率低、成本高等突出問題,提出了基于 FX2NPLC 的智能改造方案.
1 、T6112 臥式鏜床電氣控制線路分析
T6112 臥式鏜床電氣控制線路主要由主電路、控制電路和照明電路 3 部分組成. 主軸電機 M1 與進給電機 M2 構成主電路; 照明電路 12 V 電源由變壓器 TC 提供并由開關 Q1 控制; 電氣控制電路供電電壓為 220 V,電氣控制電路原理圖如圖 1 所示。

圖 1 T6112 臥式鏜床電氣控制電路原理圖
由圖 1 可知,主軸電機 M1 的控制主要包括正轉低速、正轉高速、反轉低速、反轉高速、正轉點動、反轉點動、制動和變速沖動; 進給電機 M2 的控制主要為正反轉控制. 主軸電機 M1 的具體控制過程分析 如 下:
1) 正 轉 低 速 控 制,按 下 啟 動 按 鈕SB2→KA1 線圈通電并自鎖 → KM3 線圈通電 →KM1 線圈通電→KM4 線圈通電→電機 M1 正轉低速運行;
2) 正轉高速控制,按下啟動按鈕 SB2 →KA1 線圈通電并自鎖→KM3 線圈通電→KM1 線圈通電→SQ7 動作→時間繼電器 KT 開始計時→KT計時時間到→KM4 線圈斷電,KM5
線圈通電→電機 M1 正轉高速運行;
3) 反轉低速控制,按下啟動按鈕 SB3 →KA2 線圈通電并自鎖→KM3 線圈通電→KM2 線圈通電→KM4 線圈通電→電機 M1 反轉低 速 運 行;
4) 反 轉 高 速 控 制,按 下 啟 動 按 鈕SB3→KA2 線圈通電并自鎖 → KM3 線圈通電 →KM2 線圈通電→SQ7 動作→ 時間繼電器 KT 開始計時→KT 計時時間到→KM4
線圈斷電而 KM5 線圈通電→電機 M1 反轉高速運行;
5) 正轉點動,按下啟動按鈕 SB4 →KM1 線圈通電→KM4 線圈通電→電機 M1 正轉,松開啟動按鈕 SB4→KM1 線圈斷電→KM4 線圈斷電→電機 M1 停止;
6) 反轉點動,按下啟動按鈕 SB5→KM2 線圈通電→KM4 線圈通電→電機 M1 反轉,松開啟動按鈕 SB5→KM2線圈斷電→KM4 線圈斷電→電機 M1 停止;
7) 制動,假設 M1 正在正轉,當按下停止按鈕 SB1 后松開時,KM1、KM3 均斷電,而由于 M1 運轉的慣性有一定的速度,13 - 18 之間的速度繼電器的 KS 觸點是閉合的,且 18 - 19 之間的 KM1 常閉觸點也是閉合的,導致 KM2 線圈通電,電機 M1 通上反向電源,從而使電機 M1 快速停下;
8) 沖動,a. 正常運行時的變速沖動,控制電路中 SQ3 與 SQ4 分別為主軸變速手柄與進給變速手柄,變速時 SQ3 或 SQ4復位,KM3 與 KT 線圈斷電,KM1 與 KM2 線圈通電狀態切換,而 KA1 與 KA2 由于自鎖仍保持原狀態,當手柄推回原位時完成變速,b. 變速時齒輪嚙合不良的沖動控制,主要由 SQ5 或 SQ6 控制,當齒輪嚙合不良時,SQ3 與 SQ4 的常開觸點不能閉合,SQ5 或 SQ6 與 13 - 18 之間的常開觸點 KS 及 13 -15 之間的常閉觸點 KS 使 KM1 與 KM2 的線圈交替接通與斷開,產生沖動直到齒輪嚙合良好使 SQ3與 SQ4 的常開觸點閉合完成沖動.
進給電機 M2 的正反轉控制主要通過 SQ8 與 SQ9 手柄控制.
2、 T6112 臥式鏜床電氣控制線路的 PLC 智能改造
2. 1 PLC 機型選擇與輸入輸出地址分配
通過對 T6112 臥式鏜床的電氣控制線路的分析,可知輸入信號有 15 個,輸出信號有 7 個,在遵循保證系統性能可靠、結構簡單、價格低以及系統功能可再擴展原則的基礎上設計了 PLC 智能改造方案,本智能改造方案采用三菱公司的 FX2N -48MR 繼電器輸出型 PLC.
該智能系統相應的輸入及輸出地址分配見表 1 和表 2.
表 1 PLC 輸入地址分配表

表 2 PLC 輸出地址分配表

2. 2 PLC 外部硬件電路接線圖
根據 T6112 臥式鏜床的控制要求以及 PLC 的輸入輸出地址分配,T6112 鏜床的 PLC 外部硬件電路接線如圖 2 所示. 在圖 2 中接觸器 KM1 和 KM2、KM6 和 KM7 分別進行了聯鎖保護,提高了控制系統的可靠性.

圖 2 PLC 外部硬件電路
2. 3 T6112 鏜床 PLC 控制程序設計
根據 T6112 臥式鏜床的控制要求,結合 PLC的輸入輸出地址分配及外部硬件電路的設計,控制梯形圖程序如圖 3 所示。
2. 4 調試及改造
首先進行模擬調試,將各輸入主令設備按圖 2接到 PLC 的輸入端,用 7個 LED 燈代替 KM1 -KM7 接到 PLC 的輸出端,把如圖 3 所示的 PLC 控制梯形圖程序下載到 FX2N 的 CPU,按 T6112 鏜床的控制要求順序操作接在 PLC 輸入端的指令開關,觀察 LED 燈的狀態( 燈亮相當于接通,燈滅相當于斷開) ,調試程序直至完全符合 T6112 鏜床的控制要求; 然后按圖 2 接上 KM1 - KM7 線圈但不連接電機,運行 PLC 觀察 KM1 - KM7 的動作情況,調試到完全符合要求; 最后接通電機進行調試,調試滿足要求后完成改造工作。

圖 3 控制梯形圖程序
3 、結論
應用 FX2NPLC 對 T6112 鏜床的電氣控制系統進行改造,改造后的 5 臺 T6112 型臥式鏜床的 PLC控制系統不僅體積變小,故障大大減少,安全性能和響應速度明顯提高,而且設備的生產效率提高了3 倍左右.
筆者提供的應用 FX2NPLC 對 T6112 型臥式鏜床電氣控制系統改造的方案,能夠對相關行業技術改造提供技術支持,有一定的實際借鑒意義。
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